


它里面有一根像麻花一样的金属螺杆,就是上图中的转子。
外面套着一个金属壳套筒,这个金属壳子的内壁是橡胶做的,套筒和橡胶内壁是一体的,不动,所以称为定子,这个定子内侧也做成麻花一样的螺旋形。
具体的工作原理,还得看视频才行:
这根金属螺杆一转动,就会和定子配合着,形成一个个斜着的小“口袋”。
当泵开始工作,你要抽的东西,比如油泥、脏水,就会被吸进这些小口袋里。
然后,随着金属螺杆不停地转,这些小口袋就像传送带一样,把里面的东西从进口慢慢推到出口,最后挤出去。
整个过程非常温和,而且定子内壁是橡胶做的,是软的,所以就算里面有点沙子、头发丝之类的小杂物,也能顺着推过去,不容易卡住。
单螺杆泵就像一根螺旋的棍子在一个软管里转,把东西从这头卷着推到那头。
整体上一句话:单螺杆泵的电机也就是马达,通上电以后就开始转,带动万向节,中间轴从而带动螺杆旋转。
螺杆是在定子里面转转的,一转就造成低压区,外面的液体就被大气压,压进了低压区,螺杆再一旋转,形成高压区,就把低压区里面的液体往前挤压,一个接一个的挤压,液体就被挤出去了。


伺候好两个东西是关键,一个是里面那个像大麻花一样的金属转子,另一个是外面那层橡胶做的定子,也就是咱们上面聊到的那个软套筒。
下面这些,都是平常在机舱里总结出来的经验教训。
先说最怕的故障,就是干转,也叫无声杀手。
具体表现是泵在转,但抽不上来东西,特别是舱底快抽空的时候。
这时候就是干磨了,听声音也能感觉不对劲。原因往往是泵体里的液体抽空了,或者吸口堵了、漏气了。
处理办法必须得注意,抽完舱底或者发现抽不上东西,必须马上停泵。先排干净管路里的空气,等介质来了再灌满泵体重新启动。干转几秒钟,定子就可能磨坏了,严重的直接抱死,转都转不动。
再一个常见故障是泵突然抱死,也就是转不动。
表现是电闸咔吧一声跳了,手动盘车根本盘不动。原因大概率是泵里有硬东西卡住了,比如焊渣、大块的锈渣,或者是泵长期不用,粘稠的介质把转子和定子粘死了。
处理方法是停机,切断电源。如果确认是卡了东西,只能拆泵清理。要是抱死,可以试试用管钳或F扳手使劲盘几圈,有时能冲开。
流量变小、压力不稳也很常见。
感觉泵没劲了,流量计读数明显比平时小,出口压力表指针来回摆动。
原因可能是进口滤器堵了,这是最常遇到的,特别是刚开始循环新油或洗舱时。也可能是定子磨损了,胶套磨薄了,漏了,间隙变大,导致吸力下降。
还可能是进口管路漏气,接头不严,或者在吸空气。处理时先检查进口滤器,清一清就知道是不是它的问题。如果滤器没问题,就得怀疑定子了。
一个最土但有效的办法是摸泵体外壳,如果它比平时烫很多,八成是定子磨损,里面在干磨产生高热。
另外,用手电照一下轴封处,如果有介质往外渗,也可能是轴封漏气了。
噪音大、振动厉害也是常事。
表现是泵工作时声音特别大,甚至能看到整个泵在抖。原因多是进出口阀门没开全,管子憋着,泵肯定要哆嗦。
也可能是泵里有气,像人喝水喝快了会打嗝一样。还可能是安装不同心,电机和泵的轴没对中,转起来自然晃荡。
处理的第一步是,确认进口和出口阀门是不是都全开了。然后打开泵体上的放气旋塞,排出空气。如果以上都好,可以手动盘车,感觉一下有没有卡点。
机械密封漏油也经常碰到。
表现是从轴封那里往外滴油。原因是密封圈老化了,或者安装的时候压盖没上正。轻微渗点油正常,但漏大了就得换机械密封了。
这个活儿要精细,安装前要清洁密封面,安装时要压平。


日常保养做好,泵能多用好久。
平时就看参数,每次巡查养成看进口压力、出口压力、电机电流的习惯。看多了就知道平时正常值是多少,一有变化马上能发现。
还要听声音,用耳朵听。正常的螺杆泵声音很均匀,像机器在平稳地嗡嗡嗡。要是听到嘎吱嘎吱或咯噔咯噔的,那就有问题了。
摸温度也很重要,用手背摸泵体温度,感觉到烫手了,超过80摄氏度,肯定是哪里不对。
搞卫生是简单有效的保养,定期清理进口滤器。
备点货有备无患,船上备几个常用型号的定子、机械密封和轴承,说不准哪天就坏了。
最后记台账,在轮机日志里记下什么时候换的定子、什么型号、运行了多久,排故障时翻一翻很有用。
这些活儿说白了,就是刚上船时跟着师傅多听多看多动手,慢慢就对泵的脾气门清了。
这些都是轮机员平时最常用、最实用的经验。
古人云,技不压身。
航海技术和轮机工程,本质上来说就是操作技术,并非研发和研究工作,没有多大的难度。作为驾驶员轮机员,要博学多才,互相学习,没有最好,只有更好。
很多人埋怨工作不好,生不逢时,待遇不行,发展不行。三百六十行,行行出状元,哪个好哪个不好?
好不好主要看自己!
不要怨天尤人,要低下头俯下身,努力学习,认真工作,不断提高自己的学习能力,提高自己的业务水平,才是人生最重要的事。