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发布于 2026-05-09 / 0 阅读
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轴瓦适配失误引发副机连杆轴瓦损废、大端变形、缸套击碎...事故防不胜防!

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背景资料

1.1 船舶及副机概况

某油船船龄6年,配备3MAN B&W 6L23/30型副机。该机型为直列式、四冲程、增压中冷、四气阀结构,额定转速720 r/min,额定功率750 kW。该副机拆卸和安装缸盖螺母、连杆大端螺栓、主轴承螺栓等关键部件时,均采用液压拉伸器作业,常规液压紧固压力为750 bar1 bar=0.1MPa),最大允许紧固压力为775 bar

1.2 机损事故概况

笔者登船工作前夕,该船No.1副机发生机损事故。经检查确认,事故起因是5号缸连杆大端螺栓、螺母出现严重松动,其中上端螺母松动约4 cm,下端螺母松动约2 cm,进而导致一系列部件损坏:连杆轴瓦损毁、连杆大端下部分变形、缸套底部破损、曲柄销表面附着粘连物且粗糙度严重超标(相关部件损坏情况见图1~4)。

副机连杆螺栓、螺母

2 5号缸连杆轴瓦损坏

破损的缸套

4 5号缸曲柄销(附着粘连物、表面粗糙)

1.3 初步修复过程

机损事故发生后,立即向船舶所有人上报,待船舶靠港后,船舶所有人安排2名专业技术人员携带专用工具登船,对受损的5号缸曲柄销进行专项修复。修复前,先对曲柄销的圆度、圆柱度、硬度及跳动量进行全面测量;随后采用专业工具将曲柄销直径由185 mm车削至184 mm,并配套使用加厚轴瓦。修复后,同步完成以下关键参数的检测并形成报告:

1)曲柄销修复后的圆度、圆柱度及平行度测量报告;

2)曲柄销修复后的表面粗糙度测量报告;

3)曲柄销修复后的表面硬度测量报告;

4)受损缸曲柄销轴承间隙、主轴承间隙(修复后)测量报告;

5)曲柄销修复后的探伤报告。

船上工作人员自行更换新缸套、新活塞连杆总成,装配加厚连杆瓦后,启动副机进行试运行。试运行期间,持续对5号缸的连杆及轴瓦进行动态检测,并在停机后开展常规检查,确保部件运行状态稳定。

后续运行险情

2.1 连杆大端螺母无法正常拆卸

副机试运行50 h后,工作人员取下连杆大端的上下加厚轴瓦,检查轴瓦运行情况及曲柄销表面工况。拆卸连杆大端时,从缸头喷油器安装孔插入专业工具,拧进活塞吊环孔并拉起活塞,再采用液压拉伸器进行拆卸作业。

作业中,液压缓慢加压至常规紧固压力750 bar时,下端螺母顺利松动,但上端螺母无任何松动迹象;持续加压至770 bar(接近厂家规定的最大允许压力775 bar,见图5),上端螺母仍无法拨动;直至加压至1050 bar,上端螺母才松动。取下螺栓后测量其长度为267.6 mm,对比可知:船上已使用12000 h左右的同规格螺栓长度为266.2 mm,新螺栓长度为266 mm。由此可判定,5号缸上部连杆螺栓在运行50 h后被拉长1.6 mm。随后更换2根新螺栓,重新装复后,副机带300 kW负荷投入使用。

厂家提供的液压紧固说明

2.2 连杆螺栓变形长度超标

螺栓更换后的次日0800时,No.1副机再次运行10 h后,工作人员打开导门检查,发现5号缸上端连杆螺栓、螺母需液压加压至950 bar才能松动(见图6)。再次测量该螺栓长度为266.16 mm,即10 h内螺栓被拉长0.16 mm(见图7)。

同时,检查No.1副机其他5个缸的连杆螺栓、螺母记号,未发现异常;采用液压检测其他5个缸的螺栓紧固情况,压力基本维持在740~750 bar的正常范围。鉴于5号缸螺栓受力异常问题突出,为避免发生二次机损事故,立即停用该副机,开展全面排查。

液压检查螺栓、螺母工况

明显拉伸变形的螺栓(左为变形螺栓)

螺栓紧固力异常原因初步分析

副机运行期间,No.1副机5号缸连杆螺栓、螺母的紧固力持续增加,而其他缸均维持在正常范围。从物理特性来看,柴油机运转后处于热态,螺栓紧固力会比刚拧紧时的热态力略有增加,但这种增加应处于合理范围,持续上升则属于异常现象。结合设备工况,初步判断可能的原因包括:

(1)连杆存在变形,导致螺栓受力不均;

(2)加厚轴瓦加工精度不足,运行中受温度影响热胀冷缩,导致轴向长度变长,轴瓦搭口出现对顶现象;

3)曲柄销颈的圆度或圆柱度超标,导致轴承间隙调整不当,连杆大端螺栓承受过度应力;

4)螺栓液压安装方法错误,导致紧固力初始设置异常。

为明确故障根源,对上述可疑原因逐一排查:更换的活塞连杆总成为船上随船出厂备件(刚拆封),经检查无质量问题,可排除该部件故障;曲柄销由专业人员登船打磨修复,各项检测指标均符合验船师要求,排除曲柄销加工精度问题;螺栓安装严格按照厂家指导步骤操作,且采用相同方法成功拆卸过相邻4号、6号缸的连杆螺栓,排除安装方法错误的可能。综合排查后,怀疑故障根源为更换的加厚轴瓦存在质量或加工精度问题。

轴瓦故障原因深入分析

4.1 薄壁轴瓦与厚壁轴瓦的核心区别

随着船舶动力装置技术的发展,该船副机连杆采用高级优质合金钢锻件,连杆大端(见图8)与轴承座采用锯齿定位结构,确保活塞连杆总成在缸套内无偏移运动。从船舶柴油机设计规范来看,连杆大端轴承均采用衬有耐磨合金的薄壁轴瓦,厚壁轴瓦不用于连杆大端,仅在低速机主轴承中采用。

采用锯齿定位的连杆大端

查阅船舶柴油机规范文件及厂家提供的技术资料可知,薄壁轴瓦不仅瓦壁较薄,其减磨合金层也更薄,这种设计有利于提高轴瓦合金层的疲劳强度。薄壁轴瓦具有良好的弹性,其与轴颈、连杆大端孔的配合精度,主要由轴颈、大端孔的加工精度及轴瓦壁厚精度共同保证,因此具备制造精度高、互换性好、疲劳强度高、承载能力强、使用寿命长等优势。

与薄壁轴瓦相比,厚壁轴瓦的瓦背厚度较大、刚性较强,能够有效保证轴承孔的尺寸和几何精度,且对座孔的加工精度要求相对较低,适用于对配合精度要求不高的低速重载部件。

4.2 故障根源最终确定

为进一步验证加厚轴瓦(厚壁轴瓦)的安装适配性,分别将新的薄壁轴瓦(原装规格)和新的厚壁轴瓦(加厚规格)安装在连杆大端孔内,采用液压拉伸器以750 bar压力上紧连杆螺母,通过对比观察两者的安装状态及锯齿定位贴合度。

对比发现,厚壁轴瓦拧紧后,锯齿定位的贴合部位存在明显间隙(见图9、图10);同时,两片厚壁轴瓦的搭口紧密顶贴在一起。为进一步佐证,取出船上已使用12000 h的薄壁轴瓦进行检查,发现其搭口表面光亮、无任何压痕;而5号缸使用仅60 h的厚壁轴瓦,搭口已出现明显压痕,且内径边存在受压后的轻微凸起。

原装薄壁轴瓦拧紧后的状态(锯齿贴合紧密)

10 加厚轴瓦(厚壁)上紧后的状态(锯齿啮合部位有明显间隙)

综合以上观察结果,最终确定故障根源:厚壁轴瓦的周长加工精度存在误差,其周长略长于原装薄壁轴瓦,导致拧紧后轴瓦搭口紧密顶贴;副机运行时,厚壁轴瓦受温度影响发生热胀,进一步向外变形,对连杆大端螺栓产生持续增大的向外推力,最终导致螺栓紧固力持续上升、螺栓被拉伸变形。

解决方案及实施效果

明确故障根源后,结合设备实际工况,制定针对性解决方案:对厚壁轴瓦进行微整形处理,一方面将其周长适当磨短,另一方面在轴瓦内径边磨制一个60°倒角,避免轴瓦运行中因热胀导致搭口对顶,从而减少螺栓所受额外推力。

实施方案如下:采用小号整形锉刀磨去厚壁轴瓦搭口处的压痕,对轴瓦周长进行微调磨短,并磨制60°内径倒角;将微整形后的厚壁轴瓦安装在连杆大端孔内,采用液压拉伸器以750 bar压力拧紧连杆螺母,此时轴瓦搭口不再出现顶贴现象。

装复后,副机先带300 kW负荷投入运行,分别在运行10 h20 h后进行检查,连杆螺栓螺母均能在750 bar液压压力下正常松动;随后将负荷提升至400 kW,运行50 h后检查,螺栓紧固及拆卸状态依旧正常;继续连续7×24 h运行后,拆卸5号缸轴瓦检查,发现其搭口表面光亮、无压痕,状态良好。

为验证修复效果的稳定性,后续对该副机进行长期跟踪检测:累计运行500 h1000 h后,两次拆卸5号缸轴瓦检查,搭口均保持光亮、无压痕,螺栓紧固力始终维持在740~750 bar的正常范围,无拉伸变形现象。至此,No.1副机5号缸连杆螺栓受力异常问题得到彻底解决。

参考资料:[1]李桂林.MAN B&W 6L23/30型副机连杆大端螺栓受力异常原因分析及解决方案[J].航海技术,2021(04):25-26+30.

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