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发布于 2026-03-21 / 0 阅读
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海港的“人”“机”方程式,今天公布答案!


如果有人问

港口创新的源头在哪里?

那我会告诉他

答案不在实验室里

不在图纸上

而在码头一线的每一个岗位上


那些日夜与机械为伴的职工

最知道哪里可以“再快一秒”

哪里可以“再省一点”

哪里可以“再安全一分”


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今天

我们把镜头对准他们

看看这道 “人”“机”方程式
他们解出了怎样的精彩 
  


1王雨婷-人机方程式.png

【问题】

油桶搬运作业中,叉车挑运需人工手扶挂钩,举升过程存在挤伤手指等人机配合安全隐患。

【解法】

在原有专用属具基础上升级改造:

顶部加装可调节“鹰嘴”结构,实现自动钩挂油桶;底部增设加厚防撞绷带,提升稳定性与防护能力。改造后,叉车通过门架后仰即可完成挑运,单次最大载重360Kg。

【答案】

  • 消除人工干预,杜绝人机配合挤伤风险

  • 实现安全与效率“双提升”


油港改.png

【问题】

雨水池积水直接排放造成浪费,消防喷淋日常试验、现场施工却需消耗大量自来水。

【解法】
“变废为宝”:在雨水池增设沉淀区+过滤装置,通过潜水泵将初步处理后的回收水注入消防水罐,专用于非应急状态的喷淋系统日常试验及施工测验。

【答案】

  • 一季度累计节水约800立方米

  • 全流程节约水费25.58万元

  • 实现水资源循环利用,确保消防水质安全


【问题】

自卸车轮胎更换频次高,传统双人撬棍作业存在人机配合安全风险,易发生碰伤、砸伤事故,且效率低、劳动强度大。

【解法】
自主设计制作专用拆卸小车:

前轮采用加重轮,满足承重需求

后轮配置万向轮,移动灵活便捷

起升选用脚踩式千斤顶,操作省力可控

【答案】

  • 单人独立完成拆卸,彻底替代双人撬棍作业

  • 消除碰伤、砸伤安全隐患

  • 大幅降低劳动强度,提升维修效率


【问题】
吊具导板马达(自重75公斤)维修更换频繁,需2-3人搬抬或叉车配合,劳动强度大、安全隐患高。

【解法】

利用猴爬竿千斤顶自主设计制作快速升降机,实现单人手动操作,安全快速更换马达,彻底消除人力搬抬和叉车配合风险。

【答案】

  • 更换时间:40分钟 → 30分钟(效率提升25%)

  • 作业人员:2-3人 → 1人

  • 劳动强度大幅降低,本质安全显著提升


【问题】

件杂货码头货种、尺寸差异大,IGV牵引车适配性不足,门机吊货需人工扶钩调整,作业效率低且存在安全隐患。

【解法】

研发上装导流系统:

为IGV牵引车研发托盘护栏自动伸缩、导流板单侧/双侧起升功能,加装自动伸缩导流定位装置,结合机械、电子、传感器技术实现门机自动找钩,达成人机分离,适配各类货物装卸需求。

【答案】

  • 单车载货作业时间:5分钟 → 1分钟(效率提升5倍)

  • 门机颠钩效率提升300%

  • 减少扶钩人员2名,消除人工干预安全隐患

  • 大幅提升设备本质安全与IGV牵引车利用率


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【问题】

抓料机驾驶室起升后高度超3米,车门若被误开启,存在人员高空坠落安全隐患。

【解法】

采用电磁开关技术,将驾驶室门锁与举升位置实现联锁控制,在门锁处加装电磁开关并关联举升状态;驾驶室起升时电磁开关自动锁闭,车门无法开启,仅落位后才可解锁。

【答案】

  • 从源头消除高空坠落隐患,实现本质安全

  • 显著提升抓料机高处作业安全保障水平


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【问题】

一线巡检发现现场盘圆作业存在人机配合风险高、安全隐患突出、装卸效率低等痛点。

【解法】

自动化攻关团队依托自动化天车、IGV智能引导运输车、自动化门机、带机械安全锁钩的防摇电磁吊具及5G毫米波组网设备,打造盘圆全流程自动化作业新模式,实现五大无人化作业。

【答案】

  • 作业效率提升20%

  • 库存容量提高36%


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【问题】

日常作业中,ASC吊具起升与大车行走原本是两个独立动作,作业衔接存在空档,成为制约作业效率提升的难点。

【解法】

创新推出“联动提速”优化方案:

团队经过一个多月时间持续研究与反复调试,成功实现吊具起升与大车行走同步联动作业。抓箱过程中,两大动作精准配合、无缝衔接。

【答案】

  • 单箱作业时间缩短 5 秒

  • 码头作业效率持续提升


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【问题】

拖轮进口舵桨系统故障完全依赖国外服务商,单日工时费+误工费超5万元,维修成本高、响应滞后,易造成非计划停航,影响生产与航行安全。

【解法】
历时2年攻关,吃透舵桨硬件原理与程序逻辑,全程参与新船舵桨调试,掌握全系列维修技术,打破国外技术垄断,实现部分核心零件国产化替代。

【答案】

  • 年节约维修成本超百万元

  • 摆脱国外技术依赖,保障拖轮安全稳定运行

  • 提升核心设备自主保障能力


【问题】

传统港口应急救援训练以实景实操为主,高危场景模拟难度大、风险高、训练筹备耗时久,难以快速提升队员应急处置能力。

【解法】

打造AI+VR虚拟仿真训练系统:

队员们佩戴VR设备,沉浸式模拟集装箱火灾、危化品泄漏等港口典型险情,AI算法实时捕捉操作动作,精准分析处置流程与操作规范,即时生成复盘报告

【答案】

  • 高危场景训练覆盖量提升300%

  • 单场训练筹备时间压缩40%

  • 队员应急处置响应速度提升25%


这些解答

或许没有惊天动地

却足以让我们看见

创新的土壤

就在平凡的岗位上


每一次小改小革

都是职工对岗位的深情

每一个小发明小创造

都是“人”与“机”最默契的共鸣


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在青岛港

还有无数个这样的“解题人”

他们用双手和智慧

让冰冷的钢铁有了温度

让重复的劳动有了创造


致敬每一份“小创新”

致敬每一个闪闪发光的一线职工


图片

编辑 王雨婷

素材提供 | 大港公司、油港公司

前港公司、QQCT、西联公司

董矿公司、董分公司、QQCTN

轮驳公司、应急救援公司